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化渣爐使用棕剛玉低水泥澆注料遏制爐蓋漏水現象

添加時間:2023年8月9日  瀏覽次數:

爐蓋漏水造成化渣爐頻繁熱停使冶煉難以順利進行。其主要原因是作為爐蓋保護層的普通澆注料Al2O3含量低耐火性能差經不住高溫輻射以及高堿度熔渣的侵蝕當爐蓋失去保護層水冷爐蓋暴露在高溫輻射之下局部熔化或開焊而漏水。平均每3天要換一次爐蓋每次換爐蓋平均熱停達14小時每次熱停少生產56 爐鉻鐵。因此爐蓋漏水問題就成了主要問題

化渣電爐爐蓋原來由鋼板作隔板的水冷爐蓋加上耐火澆注料兩部分組成耐火澆注料主要起水冷系統的隔熱保護作用。澆注料保護層內表面由于受電極弧光和高溫熔池的輻射溫度高達1300 ℃以上。據現場測試化渣出鐵前電極三角區保護層內表面溫度為1350 ℃,而化渣爐爐蓋內表面溫度達1300 ℃。這樣高的環境溫度普通耐火澆注料是難以承受的如果失去耐火材料的保護加上原隔板式水冷爐蓋水循環不暢很容易使爐蓋熔化及開焊漏水。

礬土水泥澆注料是最原始的耐火澆注,沒有科學的比例配比就簡單的耐火水泥、耐火骨料和高鋁細粉三種大類材料組成,由于價格便宜以往的電爐蓋保護層均使用這種低檔材料。由于現場不具備養生、烘烤條件澆注成型后放置23 天就上爐使用壽命比較短爐蓋澆注料 23 天就開裂脫落金屬爐蓋暴露在弧光之下很快漏水被迫停爐。后來采取了一些改進措施如施工時由人工攪拌改成強力攪拌機混料攪拌;澆注時由大鐵鍬拍打震動改成平板震動器振動搗實養生期間由原來的3天改成 67再經渣罐加溫烘烤24小時后上爐使用。采用這些措施后雖然有一定效果但運行35天后爐蓋中心區澆注料就逐漸脫落金屬爐蓋失去保護造成漏水使用壽命仍只有510天。

為了提高爐蓋的使用壽命,通過介紹與耐火澆注料生產廠家鄭州駒達新材料取得了聯系,該廠有這方面的經驗同時也生產檔次比較高的同類產品于是雙方達成攻關協議。首先在輻射溫度最高的電爐爐蓋中心區進行試驗用該JDY-90 產品Al2O3 含量為90 %的棕剛玉低水泥澆注料制做電爐爐蓋中心區的小爐蓋在生產中進行試用。攻關目標為小爐蓋壽命達到250爐次。棕剛玉低水泥澆注料小爐蓋第1次試驗于20221124日澆注施工養護及烘烤后2023127日投入使用累計使用462個小爐蓋于5 17日開始連續使用303個小爐蓋從615日開始連續使用30 天左右。從 3 次棕剛玉低水泥澆注料小爐蓋的試用情況來看效果比較明顯爐蓋壽命由原來的 35 天提高到平均30達到了250 爐次的預定目標解決了一道難題。

剛玉澆注料

據介紹低水泥耐火澆注料的關鍵在于選用合適的高效表面活性外加劑、超微細粉以及合理的骨料顆粒級配。澆注料中加入外加劑后可以改變水泥的團粒結構提高其膠結作用顯著降低水泥用量。作為分散促凝劑加入的微粉可以使澆注料結構致密氣孔率低從而大幅度提高材料本身的強度和耐侵蝕性能。因此 ,其水泥用量可由普通澆注料的15 %20 %降低為4 %5 %用水量由10 %15 %減少到5 %6 %

低水泥澆注料屬不定型耐火材料 ,要在應用現場進行澆注成型 ,通過養護烘烤才能具備使用條件。從使用效果角度分析它的質量不僅取決于其產品的質量 ,同時與施工、養護及烘烤質量密切相關。因此 ,在小爐蓋低水泥耐火澆注料的試驗過程中要盡量創造條件 ,抓好施工、養護、烘烤這三個環節。

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